回轉(zhuǎn)窯設(shè)備廣泛應(yīng)用于水泥生產(chǎn)線,但是回轉(zhuǎn)窯設(shè)備在日常的運行過程中會出現(xiàn)很多原因引起回轉(zhuǎn)窯的振動,本篇,泰達集團回轉(zhuǎn)窯科研小組實例分析詳細解答一下回轉(zhuǎn)窯振動問題的原因。山西一家公司3000 t/d熟料生產(chǎn)線自2004年投產(chǎn)以來,回轉(zhuǎn)窯出現(xiàn)過兩次較嚴重的振動情況。分析發(fā)現(xiàn),兩次振動的起因不同,為此采用了不同的處理方法,比較徹底地解決了振動問題。泰達集團回轉(zhuǎn)窯科研小組現(xiàn)將振動原因分析及處理措施與大家共享,供參考。
回轉(zhuǎn)窯基礎(chǔ)下沉引起的振動與測量。回轉(zhuǎn)窯設(shè)備振動情況。2005年7月至9月,回轉(zhuǎn)窯出現(xiàn)了不正常的振動情況,主要表現(xiàn)為Ⅰ檔、III檔水平方向和垂直方向振動較大,軸向振動不大(站在窯臺上感覺很明顯),Ⅱ檔振動明顯小于Ⅰ檔、III檔。根據(jù)回轉(zhuǎn)窯基礎(chǔ)所處位置的地質(zhì)條件及基礎(chǔ)情況,分析認為是由于Ⅰ、Ⅱ、III檔基礎(chǔ)的不規(guī)則下沉,造成了回轉(zhuǎn)窯托輪的擺放位置發(fā)生變化,導(dǎo)致回轉(zhuǎn)窯中心線發(fā)生了偏斜從而引起了振動的。由于原±0.00平面被破壞,我們重新設(shè)定基準平面后測得的基礎(chǔ)沉降數(shù)據(jù),無法與回轉(zhuǎn)窯建成后當(dāng)時測定的沉降點常量數(shù)據(jù)進行對比,故而無法確定基礎(chǔ)到底沉降了多少。因此,2005年9月我們測量了回轉(zhuǎn)窯筒體軸線的垂直直線度和筒體軸線水平直線度,以從另一角度來判斷Ⅰ、Ⅱ、III檔基礎(chǔ)的下沉情況。
回轉(zhuǎn)窯設(shè)備振動測量與分析?;剞D(zhuǎn)窯筒體軸線垂直直線度的測量。其測量方法是利用水準儀建立一個水平基準面,由標尺讀取各檔位輪帶正下方最低點相對于水平基準面的高度,并根據(jù)輪帶的直徑以及輪帶與筒體之間的滑移量,計算得到回轉(zhuǎn)窯各檔支承處筒體中心在垂直方向上的相對高差,從而得到筒體軸線的垂直直線度。
回轉(zhuǎn)窯設(shè)備筒體軸線水平直線度測量。其測量方法是利用經(jīng)緯儀在回轉(zhuǎn)窯的一側(cè)建立一個與窯頭和窯尾托輪底座中心連線基本平行的鉛垂基準面,測量各檔位處輪帶相對于垂直基準面的水平位移,然后根據(jù)輪帶直徑計算得到各檔位處輪帶中心的水平位置及其變化情況,輪帶中心與筒體中心在同一鉛垂面內(nèi),從而得到筒體軸線的水平直線度,結(jié)果見圖2。
回轉(zhuǎn)窯設(shè)備測量結(jié)果分析。分析圖1和圖2的測量結(jié)果可以看出,該回轉(zhuǎn)窯存在問題主要有以下三方面:
回轉(zhuǎn)窯Ⅲ檔筒體中心與理想中心線有較大程度降低,達25 mm,同時筒體中心線向東偏移量達20mm。
回轉(zhuǎn)窯Ⅱ檔輪帶比設(shè)計高度有一定程度降低,但目前Ⅱ檔筒體中心高出Ⅰ、Ⅲ檔筒體中心連線達34 mm,高出筒體理想中心線21.6 mm,同時筒體中心向東偏移6.9mm;
回轉(zhuǎn)窯Ⅰ檔輪帶向南端移動較多,并有較大程度降低,同時筒體中心向西偏移量也達8.2mm。
鄭州泰達礦冶設(shè)備有限公司一直致力于大中型小型回轉(zhuǎn)窯設(shè)備:水泥回轉(zhuǎn)窯,氧化鈣回轉(zhuǎn)窯,石灰回轉(zhuǎn)窯,陶粒砂回轉(zhuǎn)窯,金屬鎂回轉(zhuǎn)窯等系列回轉(zhuǎn)窯設(shè)備的研發(fā)和生產(chǎn)。
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